#1机组扩大性b检修竣工报告
检修项目完成情况
本次#1机组扩大性b级检修电气一次专业所列标准项目25完成25非标项目13完成13技术监督项目0完成0节能项目0完成0技改项目2,完成2待修缺陷0完成0;发电部提出需处理问题10完成8新增项目1完成1
未完成项目统计如下
新增加的项目
修前修后主要技术指标比较
解体发现的重大问题及处理情况 (解体发现问题一
1问题描述:#1电机端部挡风板固定螺丝拆卸时断裂22
2原因分析端部挡风板固定螺丝涂有环氧树脂胶拆卸时无专用工具且用力过猛
3处理情况已全部取出购买备件,重新制定安装工艺用沾环氧树脂胶的涤玻绳固定下次拆卸时制作专用工具
4下一步措施:今后检修时应先加热去除环氧树脂 ()解体发现问题二:
1问题描述: #1发电机转子与滑环连接断面铜板有过热现象
2原因分析:断面镀银不均匀
3处理情况断面铜板重新镀银连接后要测量转子线圈直流电阻合格并与上一次相比无大的差异.
4下一步措施今后检修时检查镀银面的氧化现象并结合转子直流电阻进行比较
(解体发现问题三
1问题描述:#1发电机冷却器水室结垢较多,冷却水管腐蚀严重 2原因分析冷却水质差水室结垢较多腐蚀严重
3处理情况:进行除锈防腐处理更换冷却水管密封垫水压合格回装 4下一步措施结合工业水水质情况适时进行冷却器检修解体发现问题四:
1问题描述:#12磨煤机电机交流耐压试验时一根线棒打穿(13000v,标准15000v),故障部位在线棒槽口处
2原因分析:制造工艺不良存在局部绝缘薄弱点,且经常带载启动电动冲出力造成电机绝缘磨损下降
3处理情况:委托专业厂家进行单根线棒更换耐压合格投入运行 4下一步措施由于运行环境较差并且起停频繁随着磨煤机电机的运行时间增加今后检修中重点检查磨煤机电机绝缘状况解体发现问题五:
1问题描述: 12#13#14#磨电机轴套松(5) 2原因分析制造工艺不良运行中电机振动大造成磨损 3处理情况外委修理
4下一步措施:加强运行中的振动监测. ()解体发现问题六
1问题描述:12#13#14#磨电机轴承保持架磨损轴承游隙超过0.30mm(0。38mm0。50mm0。41mm),轴套磨损较大间隙超标(0.35 mm0.14 mm0。15 mm)详细数据见不合格项表
2原因分析电机轴套松运行中电机振动大造成磨损 3处理情况更换轴承轴套修理
4下一步措施加强运行中的振动监测验收报告模板解体发现问题七
1问题描述:#13磨电机前后风轮开裂.:#14磨电机后风轮开裂.
2原因分析制造工艺不良,沈阳电机厂生产的磨煤机电机缺陷较多,已发现23#磨电机前风轮在运行中断裂运行中振动较大. 3处理情况:更换电机风轮.更换轴承轴套修理 4下一步措施运行中加强风扇叶片检查.解体发现问题八
1问题描述:#1炉磨煤机电机风轮螺丝强度不够经常出现剪断现象 2原因分析制造工艺不良沈阳电机厂生产的磨煤机电机缺陷较多已发现23#磨电机前风轮在运行中断裂运行中振动较大 3处理情况:更换为高强度螺丝.
4下一步措施运行中加强风扇螺栓检查解体发现问题九
1问题描述:#11送风机电机#12送风机电机#12磨煤机电机端部线棒有多处放电痕迹
2原因分析制造工艺不良电机绝缘强度不够或电机引线焊接不牢. 3处理情况:联系电机修理厂家现场处理并对其它电机引线及端部线棒进行检查消除隐患.
4下一步措施检修时加强端部检查解体发现问题十:
1问题描述:#11给水泵电机端部过线有一根绑绳断裂6电机内部定子及冷却器进油多
2原因分析:制造工艺不良绑扎不牢固电机轴瓦油档调整不当 3处理情况重新用涤玻绳绑扎固定并涂环氧树脂胶用机电设备清洗液清理线棒及冷却器内的油污调整电机轴瓦油档
4下一步措施:今后检修重点检查端部绑绳是否牢固定子线圈油污清理. #1b检遗留的重大问题)遗留问题一
1问题描述: 2原因分析: 3采取的措施
本次b修管理中存在的问题和不足改进措施 1发电机检修
风压试验准备不充分,阀门的内漏检查不仔细轴瓦及端盖的安装工艺不合理风压开始时间较晚应提前协调汽机专业进行密封油试运保证充足的风压试验时间.
今后检修中要加强风压前的准备及协调加强对安装工艺的检查监督 2磨煤机电机检修
磨煤机电机由于运行中长期振动较大轴承轴套磨损严重检修中重点检查轴承轴套磨损情况 3给水泵电机检修:
给水泵电机检修,根据#11给水泵电机检修情况重点检查冷却器水垢清理定子绕组端部绝缘检查油污清理 重大技改项目评价篇二:2015#1机组d级检修竣工报告
广水桃江水电开发有限公司
#1发电机组d级检修竣工报告
批准
审核:
编写
2015119
#1水轮发电机组d级检修竣工报告
运行情况
#2a级检修,#3#4#5机运行. 检修方案    (机械部分
1流道检查,导叶桨叶间隙测量 2导水机构检查 3轴承油过滤器更换
4发电机高顶油管法兰结合面装石棉垫 5#1机调速器压油槽安全阀校验. 6润滑油管改造电气部分
1发电机常规性检查发电机气隙检查卫生清扫异物排查加热器绝缘测量及修理
发电机定转子绝缘遥测.
2发电机各屏柜常规检查:端子紧固电机绝缘检查继电器测量卫生清扫
3轴承回油箱漏油箱轴承高位油箱轮毂高位油箱加热器接线方式更改为并联
4对故障加热器进行检查处理 5发电机零起升压试验.
检修组织机构及工期
检修组织机构
实施人员薛宋宜李靖申腾飞朱彪昌庆冯赵孝亲吴伟姚佳兴蒲武
桥机操作员朱彪申腾飞赵孝亲检修工期
本次检修自20151031日开始2015114日竣工工期5.
故障处理
机械部分检修过程 1流道检查
1。1 检查发现尾水检修门底部密封漏水较大 1.2 转轮室密封完好无漏油现象; 1.3 桨叶完整无变形桨叶密封完好; 1。4 导叶无变形运转灵活无刮擦
1。5 导叶间隙测量测量时发现#9#10导叶之间有异物卡住所以两导叶之间的间隙偏大桨叶间隙测量并记数据 2导水机构检查
2.1 拐臂长度测量记数据通过数据对比发现拐臂拉伸长度正常; 2.2 检查发现#13拐臂小头端盖螺栓断裂一根现已将其更换; 2.3 控制环加注黄油; 2。4 转轮室螺栓检查无松动
2。5 导水机构卫生清扫,拐臂上不清晰的数字补漆 2。6 处理锁定无法投入的问题 3轴承油过滤器更换.
4发电机高顶油管法兰结合面装石棉垫检查发现发电机高顶油管法兰结合面漏油原因是结合面无石棉垫加装石棉垫后恢复正常
5#1机调速器压油槽安全阀校验将压油槽泄压拆下安全阀到益阳去校验  6对轴承润滑油管路进行改造.
718。5米层卫生清扫,#1机进水流道排水管刷漆.电气部分检修过程
1进入发电机风洞检查发电机内有较多积油查漏油点尾高顶进油管法兰处渗油原法兰处无密封垫加装石棉垫后试运行无渗油;对发电机间隙进行测量风闸间隙及厚度进行抽查将发电机风洞内卫生进行清扫#1机检修完工前对定转子绝缘进行了摇测,转子绝缘合格但定子绝缘不合格,后对发电机进行短路干燥试验(具体步骤见发电机短路试验方案),绝缘达到要求. 2#1机机旁屏各屏柜内卫生清扫端子紧固对所有电机和加热器绝缘检查
均合格对所有屏柜内继电器进行了测量检查
3轴承回油箱漏油箱轴承高位油箱轮毂高位油箱加热器接线方式由串联更改为并联
4#1机组停机加热器在运行时存在跳空开现象检查发现发电机5点钟7点钟方向停机加热器烧坏,更换了烧坏加热器的加热管及进线 5#1机调速器系统进行了零起升压试验
调试及测量数据
1导叶全关,测量导叶立面间隙:(#9#10导叶之间有异物卡住)
单位:mm
2导叶端面间隙
3轮叶间隙测量数据                                                                                                                                                                                                                        篇三:8号机组c级检修冷态验收报告
工程编号:ghtc—8c—2006-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            篇四水电站机组检修报告
*****水电站
水轮发电机组检修报告
***水电建筑安装工程公司
20143
***水电站
2# 发电机组c级检修报告
设备所属单位:***水电开发有限责任公司
设备检修单位:***水电建筑安装工程公司
检修负责人 
检修 人员姚爱东     王志伟            胡丽丽 谌江华  梁建勋  于学贵 王金枝          阳乾海 陈文金  张寿银    刘建伟