一、检修项目完成情况
本次#1机组扩大性b级检修电气一次专业所列标准项目25条,完成25条;非标项目13条,完成13条;技术监督项目0条,完成0条;节能项目0条,完成0条;技改项目2条,完成2条;待修缺陷0条,完成0条;发电部提出需处理问题10条,完成8条。新增项目1条,完成1条。
未完成项目统计如下:
新增加的项目:
二、修前修后主要技术指标比较
三、解体发现的重大问题及处理情况 (一)解体发现问题一:
2、原因分析:端部挡风板固定螺丝涂有环氧树脂胶,拆卸时无专用工具且用力过猛。
3、处理情况:已全部取出,购买备件,重新制定安装工艺,用沾环氧树脂胶的涤玻绳固定,下次拆卸时制作专用工具。
4、下一步措施:今后检修时,应先加热,去除环氧树脂。 (二)解体发现问题二:
1、问题描述: #1发电机转子与滑环连接断面铜板有过热现象。
2、原因分析:断面镀银不均匀。
3、处理情况:断面铜板重新镀银,连接后要测量转子线圈直流电阻合格,并与上一次相比无大的差异.
(三)解体发现问题三:
1、问题描述:#1发电机冷却器水室结垢较多,冷却水管腐蚀严重。 2、原因分析:冷却水质差,水室结垢较多,腐蚀严重
3、处理情况:进行除锈,防腐处理,更换冷却水管、密封垫。水压合格回装。 4、下一步措施:结合工业水水质情况,适时进行冷却器检修。 (四)解体发现问题四:
1、问题描述:#12磨煤机电机交流耐压试验时一根线棒打穿(13000v,标准15000v),故障部位在线棒槽口处。
2、原因分析:制造工艺不良存在局部绝缘薄弱点,且经常带载启动,电动冲出力造成电机绝缘磨损下降。
3、处理情况:委托专业厂家进行单根线棒更换,耐压合格,投入运行。 4、下一步措施:由于运行环境较差,并且起停频繁,随着磨煤机电机的运行时间增加,今后检修中重点检查磨煤机电机绝缘状况。 (五)解体发现问题五:
1、问题描述: 12#、13#及14#磨电机轴套松(共5个)。 2、原因分析:制造工艺不良,运行中电机振动大造成磨损。 3、处理情况:外委修理。
4、下一步措施:加强运行中的振动监测. (六)解体发现问题六:
1、问题描述:12#、13#及14#磨电机轴承保持架磨损,轴承游隙超过0.30mm(0。38mm、0。50mm、0。41mm),轴套磨损较大,间隙超标(0.35 mm、0.14 mm、0。15 mm)。详细数据见不合格项表。
2、原因分析:电机轴套松,运行中电机振动大造成磨损。 3、处理情况:更换轴承,轴套修理。
4、下一步措施:加强运行中的振动监测。验收报告模板 (七)解体发现问题七:
1、问题描述:#13磨电机前后风轮开裂.:#14磨电机后风轮开裂.
2、原因分析:制造工艺不良,沈阳电机厂生产的磨煤机电机缺陷较多,已发现23#磨电机前风轮在运行中断裂。运行中振动较大. 3、处理情况:更换电机风轮.更换轴承,轴套修理。 4、下一步措施:运行中加强风扇叶片检查. (八)解体发现问题八:
1、问题描述:#1炉磨煤机电机风轮螺丝强度不够,经常出现剪断现象。 2、原因分析:制造工艺不良,沈阳电机厂生产的磨煤机电机缺陷较多,已发现23#磨电机前风轮在运行中断裂。运行中振动较大。 3、处理情况:更换为高强度螺丝.
4、下一步措施:运行中加强风扇螺栓检查。 (九)解体发现问题九:
1、问题描述:#11送风机电机、#12送风机电机、#12磨煤机电机端部线棒有多处放电痕迹
2、原因分析:制造工艺不良,电机绝缘强度不够或电机引线焊接不牢. 3、处理情况:联系电机修理厂家现场处理,并对其它电机引线及端部线棒进行检查,消除隐患.
4、下一步措施:检修时,加强端部检查。 (十)解体发现问题十:
1、问题描述:#11给水泵电机端部过线有一根绑绳断裂6处;电机内部定子及冷却器进油多
2、原因分析:制造工艺不良,绑扎不牢固;电机轴瓦油档调整不当。 3、处理情况:重新用涤玻绳绑扎固定,并涂环氧树脂胶;用机电设备清洗液清理线棒及冷却器内的油污,调整电机轴瓦油档。
4、下一步措施:今后检修重点检查端部绑绳是否牢固,定子线圈油污清理. 四、#1机b检遗留的重大问题 (一)遗留问题一:
1、问题描述: 2、原因分析: 3、采取的措施:
五、本次b修管理中存在的问题和不足、改进措施 1、发电机检修:
风压试验准备不充分,阀门的内漏检查不仔细,轴瓦及端盖的安装工艺不合理。风压开始时间较晚,应提前协调汽机专业,进行密封油试运,保证充足的风压试验时间.
今后检修中,要加强风压前的准备及协调,加强对安装工艺的检查监督。 2、磨煤机电机检修:
磨煤机电机由于运行中,长期振动较大,轴承、轴套磨损严重。检修中重点检查轴承、轴套磨损情况。 3、给水泵电机检修:
给水泵电机检修,根据#11给水泵电机检修情况,重点检查冷却器水垢清理,定子绕组端部绝缘检查,油污清理。 六、重大技改项目评价篇二:2015年#1机组d级检修竣工报告
广水桃江水电开发有限公司
#1发电机组d级检修竣工报告
批准:
审核:
编写:
2015年11月9日
#1水轮发电机组d级检修竣工报告
一、运行情况
#2机a级检修,#3机、#4机、#5机运行. 二、检修方案 (一) 机械部分:
1、流道检查,导叶桨叶间隙测量。 2、导水机构检查 3、轴承油过滤器更换。
4、发电机高顶油管法兰结合面装石棉垫。 5、#1机调速器压油槽安全阀校验. 6、润滑油管改造。 (二) 电气部分:
1、发电机常规性检查:发电机气隙检查、卫生清扫、异物排查;加热器绝缘测量及修理;
发电机定、转子绝缘遥测.
2、发电机各屏柜常规检查:端子紧固、电机绝缘检查、继电器测量、卫生清扫。
3、轴承回油箱、漏油箱、轴承高位油箱、轮毂高位油箱加热器接线方式更改为并联。
4、对故障加热器进行检查处理。 5、发电机零起升压试验.
三、检修组织机构及工期
(一)检修组织机构
实施人员:薛宋宜、李靖、申腾飞、朱彪、昌庆冯、赵孝亲、吴伟、姚佳兴、蒲武
桥机操作员:朱彪、申腾飞、赵孝亲 (二)检修工期
本次检修自2015年10月31日开始,于2015年11月4日竣工,工期5天.
四、故障处理
(一)机械部分检修过程 1、流道检查
1。1 检查发现尾水检修门底部密封漏水较大。 1.2 转轮室密封完好,无漏油现象; 1.3 桨叶完整无变形、桨叶密封完好; 1。4 导叶无变形,运转灵活,无刮擦;
1。5 导叶间隙测量,测量时发现#9与#10导叶之间有异物卡住,所以两导叶之间的间隙偏大;桨叶间隙测量,并记数据。 2、导水机构检查
2.1 拐臂长度测量,记数据。通过数据对比发现拐臂拉伸长度正常; 2.2 检查发现#13拐臂小头端盖螺栓断裂一根,现已将其更换; 2.3 控制环加注黄油; 2。4 转轮室螺栓检查无松动;
2。5 导水机构卫生清扫,拐臂上不清晰的数字补漆。 2。6 处理锁定无法投入的问题。 3、轴承油过滤器更换.
4、发电机高顶油管法兰结合面装石棉垫。检查发现发电机高顶油管法兰结合面漏油,原因是结合面无石棉垫,加装石棉垫后恢复正常。
5、#1机调速器压油槽安全阀校验。将压油槽泄压,拆下安全阀到益阳去校验。 6、对轴承润滑油管路进行改造.
7、18。5米层卫生清扫,#1机进水流道排水管刷漆. (二)电气部分检修过程
1、进入发电机风洞检查,发电机内有较多积油,查漏油点尾高顶进油管法兰处渗油,原法兰处无密封垫,加装石棉垫后试运行,无渗油;对发电机间隙进行测量、风闸间隙及厚度进行抽查,将发电机风洞内卫生进行清扫。在#1机检修完工前对定、转子绝缘进行了摇测,转子绝缘合格,但定子绝缘不合格,后对发电机进行短路干燥试验(具体步骤见发电机短路试验方案),绝缘达到要求. 2、将#1机机旁屏各屏柜内卫生清扫,端子紧固,对所有电机和加热器绝缘检查,
均合格,对所有屏柜内继电器进行了测量检查。
3、轴承回油箱、漏油箱、轴承高位油箱、轮毂高位油箱加热器接线方式由串联更改为并联。
4、#1机组停机加热器在运行时存在跳空开现象,检查发现发电机5点钟、7点钟方向停机加热器烧坏,更换了烧坏加热器的加热管及进线。 5、对#1机调速器系统进行了零起升压试验。
五、调试及测量数据
1、导叶全关,测量导叶立面间隙:(#9与#10导叶之间有异物卡住)
单位:mm
2、导叶端面间隙
3、轮叶间隙测量数据 篇三:8号机组c级检修冷态验收报告
冷 态 验 收 报 告
工程编号:ghtc—8c—2006-01 篇四:水电站机组检修报告
*****水电站
水轮发电机组检修报告
***水电建筑安装工程公司
2014年3月
***水电站
2# 发电机组c级检修报告
设备所属单位:***水电开发有限责任公司
设备检修单位:***水电建筑安装工程公司
检修负责人: 魏 君
检修 人员:姚爱东 张 伟 王 伟 王志伟 陈 敏 胡丽丽 谌江华 梁建勋 于学贵 王金枝 阳乾海 陈文金 张寿银 魏 晗 刘建伟
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